该中心通过优化工艺和产品结构,解决原煤筛分、水洗等工艺系统各个“卡脖”环节,实现生产顺畅,从而提高生产效率;根据用户需求、原煤性质、设备性能和工艺流程完善程度,合理调整生产结构,分析精煤产率以及产品结构对盈亏的影响;通过材料消耗、设备检修安装等在内的定额化管理,不断加强生产过程成本管理,提高企业经济效益和管理水平,各洗煤厂平均小时处理量同比提高93吨每小时,时间利用率同比提高0.4%,入洗率同比提高0.4%;电费同比节支1.82元/吨,材料费同比节支2.93元/吨助力企业发展提质增效。
该中心基层各单位持续树立“省下的就是自己的”的理念,第一时间找短板、补不足,其中枣泉洗煤厂调整弛张筛的筛孔尺寸,提高浅槽入洗率,根据块/末煤分选系统的运行情况,调整皮带驱动,实现单洗块煤时双驱运行,块末同洗时单驱运行,降低电耗;双马洗煤厂通过调整原煤分级筛、脱粉弛张筛的筛孔尺寸,调整末煤入洗比例,满足精煤需求前提下,实现煤泥减量化生产,金凤洗煤厂通过调整产品分级筛板,优化产品结构,增加精煤产率,最大限度实现提质增效、降本增效,最终实现生产成本最低、产品效益最高、运行方式最佳,不断推动效益效能“双提升”。
该中心不断探索产品发运环节的最大效益,通过开展“凝心聚力 争创一流”装车业务劳动竞赛,加强对装车人员业务知识、操作技能培训,提高装车质量和效率,将快速装车系统装车时间由原来的70分钟降低到60分钟以内,装车时间进一步缩短,实现装运效益最大化;根据煤质变化和市场要求,各洗煤厂灵活调整产品结构,实现配煤装车,稳定产品质量,提升产品综合价值通过“向管理要效益”推进高质量发展。(特约记者 赵艾钰)