七月以来,鱼卡公司机修队继续坚持“勇于突破、敢于创新”的理念,以保安全、促生产、增效益为目的,进一步加大小改小革工作,并取得了良好成效。接到综掘队急需加工1000根1.07米钢支架拉杆的工作任务后,机修队加紧研究完成了钢架拉杆冲压模具,并用两天时间,顺利交付了1000根钢支架拉杆的加工工作任务。
一直以来,机修队没有专用的拉杆加工设备,只是按照老办法加工,也就是将切割好的圆钢整齐排列在案子上,用氧气、乙炔将圆钢两头加热烤红到一定程度,再用人力将圆钢两头折弯……据机修队负责人介绍说:“用这种老办法存在许多弊端,不仅工作效率低,而且能耗高,每天最多能加工200根,这样计算下来,1000根拉杆加工完成大致需要五天时间,每天大约需要一套氧气和乙炔,每套按照200元计算,5天合计约1000元,再者就是使用氧气、乙炔不但给工作人员带来很大的身体损害,并且也存在着引发火灾爆炸等安全隐患。”
针对此现象,机修队钢梁班集思广益,群策群力,组成技术攻关组,对加工模式进行了改革,通过大家的不懈努力,终于研制出了钢架拉杆冲压模具。这种模具不但轻巧而且拆装方便,将模具套在压力机上,然后再模具上一次放入四根圆钢,利用压力机的压力,轻松将圆钢压成拉杆,不仅解决了以往用老方法加工拉杆时存在的诸多隐患,而且提高了工作效率,1000根拉杆仅用两天时间就加工完成,保证了质量和安全。
创新永无止境。近年来,鱼卡公司机修队借助“王峰工作室”,并围绕公司开展的降本增效、节能减排、技术改造、技术革新、安全生产等各项工作,先后完成多项技术改革、技术革新项目,不仅解决生产中遇到的技术发展“瓶颈”,有些产品还填补了公司技术方面的空白,获得了集团公司技术成果奖励和获得国家专利。(张福林 赵海军)