规避压力要先行
“3401综采工作面推采还剩50m,必须精准掌握顶板周期来压规律,将压力峰值避开,确保末采期间顶板完整。”深夜,该公司生产部长还在办公室安排部署着。
早在3401综采工作面推采剩余200m时,该公司生产部门的工程技术人员已经做好了打好这场硬仗的准备,合理规避周期来压、将顶板断裂在距回撤通道50m的位置。在一系列人为的技术干预下,3401综采工作面在末采期间,合理规避了压力峰值,避免压力传递挤压顶板产生的导水裂隙,使3401综采工作面在后期贯通时,回撤通道顶板完整且无淋水现象。
现场写实更精准
“30m、20m.10m、5m、2m……”采煤机每推进一段,生产部的工程技术人员就要到现场进行工作面写实,将每次写实的技术参数输入计算机进行分析及预测,特别是遇见机尾段起伏较大的坡段,更是谨小慎微。
当工作面推采剩余两米时,区队指派富有现场经验的煤机司机亲自操作,整个过程把控的游刃有余。随着回撤通道内垛式支架逐渐露出工作面,最揪心的贯通工作基本结束。在后期回撤时,对贯通顶底板进行实测技术分析,全长265m采煤工作面与回撤通道顶底板误差不超过100mm,刷新了精准贯通的新纪录。
补强支护有保障
回撤通道即是生命通道。公司生产部与施工区队充分沟通,详细勘察以往回撤前通道帮部极易垮落的地点,对帮部1/3区域采用φ17.6mm×3m长的锚索交错补强支护。在巷道交叉口处,采用环抱式方式,横向将3条4m长的W型钢带连成一体,降低周期来压对交叉口煤壁的冲击。撤架工作完成后,回撤通道帮部完整,补强支护过的巷道交叉口几乎没有变化,平时回撤中的“收口”难题迎刃而解。
同时,通过提前介入综采工作面支架回撤工作,降低了回撤时间延长带来的安全隐患,使工作面在安全快速回撤上得到了质的飞跃,为后期其他工作面的回撤提供了宝贵的技术依据。
(马小宁 杨恒)