神木电化公司群策群力圆满完成变压器首次自主拆吊工作

2018/3/14 9:29:34 人评论 分类:行业动态

    3月12日中午,一辆载着变压器的车辆缓缓离开神木电化公司电石生产厂区,前往变压器生产厂家进行“体检维修”,标志着电化公司圆满完成3#电炉A相升压补偿变压器独立拆卸、吊装任务,此举也标志着公司检修力量发生了新的突破。 

    据悉,此次拆卸的变压器为3#电炉A相升压补偿变压器,该变压器外形尺寸为2600mm×2700mm×2900mm,设备总重17.49吨,安装在电石车间主厂房9米平台位置,如此“庞大的家伙”身处空间复杂,不利移动吊装,在无专业起重作业人员、经验、以及专用工具的情况下,电化人背水一战,自己现场制作器具,插绳扣、装吊环,扛起了独立完成拆卸、吊落的重任,并且使该变压器“完美落地”,同时积累了吊装工作的宝贵经验。 

    过去,该公司变压器发生故障,吊装工作都是邀请外委施工单位进行,这样不仅需要花费巨额费用,而且每次更换变压器由于自己不掌握吊装技术,经常处于被动局面。此次电化公司为打破以往抢修施工模式,提升检修薄弱环节,决定利用自己力量,进行拆卸和吊装工作。 

    3月10日,启动自主吊装工作以来,该公司相关部门均以主人翁的心态全身心地投入到工作当中,施工材料的准备和吊装前的技术交底、安全交底直接影响着吊装的安全和进度。全体“参战”人员舍小家、顾大家,加班加点的忘我工作。在施工现场生产技术部刘文娟同志现场积极组织协调,与吊装师傅们形影不离、同上同下,攻克重重技术难关,负责吊装每个环节的严格把控,同时,做好事故预想和危险防控,确保拆吊工作万无一失;电石分厂厂长亲自挂帅现场指挥,全员积极投身于这场“独立攻坚战”;安全环保部现场监督管理,实现安全吊装无漏洞;吊装师傅们攻坚克难精益求精,尽显敬业本色。由于该变压器体积庞大,所处空间狭窄,拆吊工作困难重重。在拆吊时,要求所有的行动都要统一指挥,步调高度一致,防抖动、防误碰,平稳、安全地将变压器吊至一楼,一次次调整位置,确保设备安全“着陆”。他们在现场忙碌的身影,顾不上休息,甚至忘记了吃饭的时间,满脸黝黑并挂满汗珠的脸颊,到现在依然历历在目。正是这样一支素质扎实过硬,工作态度精益求精,面对困难默契配合的队伍,出色地完成了此次拆除、吊装任务。 

    此次变压器拆吊工作,属于该公司首次独立组织实施,目的是通过此次作业,培养公司的检修力量,展现团队合作职业精神,提升工作作风,以彻底改变以往检修工作依靠外委的被动局面,为公司降本增效,实现扭亏为赢打下坚实的基础。 (刘军、贺苗) 

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